雪の中で飛び・・そして・・ [MultiCop(ファントム4)他]
先週末の雪は大変でしたね。
でも、せっかくの休み(土曜日)なので、久しぶりにマルチコプター飛ばしました。
愛媛はあまり雪が降らないのですが、家の近くではこんな感じです。
雪があるので寒いですが、日向は風も無くまあまあのコンディションです。
では、前半はこんな感じです。
そこそこ安定していましたが、高度を上げすぎたのでそろそろ降ろそうと、GoHomeしました。
後半、機体は降りてこようとしましたが、下から機体の場所がわかりません。
そして、いつまでたっても機体が見えないので、不安になりあわてていたら最後はストーーンと小さな川に墜落です。
幸い、水も無く、被害は最小ですみましたが・・・
とりあえず、アッパーフレームを調達いたしました。 T_T
でも、せっかくの休み(土曜日)なので、久しぶりにマルチコプター飛ばしました。
愛媛はあまり雪が降らないのですが、家の近くではこんな感じです。
雪があるので寒いですが、日向は風も無くまあまあのコンディションです。
では、前半はこんな感じです。
そこそこ安定していましたが、高度を上げすぎたのでそろそろ降ろそうと、GoHomeしました。
後半、機体は降りてこようとしましたが、下から機体の場所がわかりません。
そして、いつまでたっても機体が見えないので、不安になりあわてていたら最後はストーーンと小さな川に墜落です。
幸い、水も無く、被害は最小ですみましたが・・・
とりあえず、アッパーフレームを調達いたしました。 T_T
受信機を交換してみました。 [MultiCop(ファントム4)他]
ひさしぶりにクワッドネタです。
実は、受信機の交換を4chから7chにしました。しかし、どうもモーターが回らない不具合が発生!!
FASST用で、7ch、8chの2台を試してみましたが、どんなにしてもARM(モータースタート)しなかったのですが、ふとしたきっかけで、ARMさせることができました。
それは、ラダーサーボのトリムでした。ほんのちょっとした調整で、モーターが回ったり回らなかったり・・・
これで、2,3日足止めされてしまいました。T_T
通常、エレベータ・エルロン・ラダー・スロットルの4chで飛ばせることができますが、すこしいろいろ弄るには、もう2ch必要です。
しかしまだ、その利用法はこれから・・ まあ、とりあえず久々のフライトですが・・
うーーん。なんだか高度が安定していません。 もう少しスロットルの設定を煮詰める必要がありますね。
ただ、機体のこまかなユラユラは少し納まっているような気がします。
実は、受信機の交換を4chから7chにしました。しかし、どうもモーターが回らない不具合が発生!!
FASST用で、7ch、8chの2台を試してみましたが、どんなにしてもARM(モータースタート)しなかったのですが、ふとしたきっかけで、ARMさせることができました。
それは、ラダーサーボのトリムでした。ほんのちょっとした調整で、モーターが回ったり回らなかったり・・・
これで、2,3日足止めされてしまいました。T_T
通常、エレベータ・エルロン・ラダー・スロットルの4chで飛ばせることができますが、すこしいろいろ弄るには、もう2ch必要です。
しかしまだ、その利用法はこれから・・ まあ、とりあえず久々のフライトですが・・
うーーん。なんだか高度が安定していません。 もう少しスロットルの設定を煮詰める必要がありますね。
ただ、機体のこまかなユラユラは少し納まっているような気がします。
FPVもどきに挑戦でしたが・・ [MultiCop(ファントム4)他]
先日、Goproデビューを果たしたF550ですが、FPVでの飛行を目指しています。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、GoproにはWIFIが搭載されていますので、これでスマホかタブレットに映像を飛ばすことはできないかと、テストをやってみましたが・・
おお! いきなりモーター起動したら、へんな動きが・・ 危ないですね。
仕方が無いので、とりあえずWIFIを切って、有視界飛行で楽しんでみました。
まあまあ、高いところまで上げましたが、やはりどちらを向いているかわかりずらいですね。
最後は、低空をあっちにいったりこっちにきたり・・ です。
もう少し、地面ぎりぎりを飛ばせることができれば、迫力があるのですが。。
またまた九死に一生を得た?! [MultiCop(ファントム4)他]
お正月は1/2.3.4とまずまず暖かで風の少ない日和がつづきました。
昨日は、車で40分離れた飛行場まで足を伸ばしました。
持参した機体はヘキサコプターと600EFL(NAZA-H)です。
早速、1回目のマルチいきました。
気持ちよく離陸したのはいいのですが、なぜか飛行場を尻目に車道を越えて飛んでいきそうになり、あわてました。!!!
とりあえず、GPSを信じてGOHOMEです。
なんとか、無事着陸させることができましたが、お集まりの皆さんをびっくりさせてしまいました。
ご迷惑をおかけしました・・・ _O_
気を取り直して、2回目は・・・
今度は、なんとか上空を散歩しました。それにしても、カメラがGopro3+ いい感じで映っています。
やはり値段だけのことはありそうです。^_-
そして、皆様のフライト風景を写真と動画でアップさせていただきます。
皆様、いろいろ演技もされていてすばらしいです。うらやましいですねーーー
私も早く色々な演技ができるようになりたいものです。
最後に、600EFLのキャノピーをJRの機体(50クラス)に付けれるか試していらっしゃいます。
うまく付けば、かっこいいですね。
そういえば、600EFLですが、NAZAの設定もそこそこ決まってきました。
あとは、ノーマルでの練習をがんばります!!
カメラ修理+アルファー? [MultiCop(ファントム4)他]
年末になって寒い日が続いております。 皆様、風邪にはご注意ください!(今年は、まだインフルエンザはあまりはやっていないようですが・・)
先日来より、F550で飛行をおこなっておりましたが、どうも動画がいまひとつでした。
なんか、ピンボケですよね。どうもこれは、カメラに問題があるようです。
早速分解してみました。
赤いマルで示した部分がどうもピント合わせに関係する部分です。
カメラに電源を入れて、ビデオに映像信号を入れて確認したところ、固定焦点のレンズがカメラ側に若干移動していたようです。
そこで、その成果を本日確かめてみました。
いかがでしょう・・ かなりしっかりした画が撮れました。一安心です。^^;
そして、真打登場です。
これも、クリスマスプレゼント(自分への)に格安のジンバルを取り付けました。
それにしても、今日は寒かったです。雪もちらつき手先は凍えてしまいました。 T_T
大きくは変わっていないのですが、より安定した画像が撮れる様になりました。
来年は、また色々な場所で迫力のある空撮ができるといいですね!!
QUAD 2号機 少し苦戦中です。 [MultiCop(ファントム4)他]
[multiwii SEV2.0]
先週に導入したQUAD機ですが、実は最初に導入したFC(フライトコントローラ)がどうもうまくセットできなかったので、前回飛ばした機体には「AQ50D」を積んでおります。
[AQ50D]
結局、AQのほうは少しばたばたしましたが、なんとか問題なく飛びました。その後、multiwii SEV2.0 のほうにチャレンジしつづけたところ、最初の設定がなんと「HEXコプター」だったのです。
そこで、早速プログラムを変更したところ、うまく書き換えができたようです。
早速、いつもの公園で初フライトです。
まあ、まあ、ですね。 こちらのコントローラも、ゲイン調整が必要なようです。
PIDというパラメータを弄る必要がありますが、どこをどうするかまだ検討中です。
そして、これに引き続き「GPS」をつないでやろうと計画しています。
こちらはGPS単独の動作は確認できました。 自分の部屋のなかでも8個の衛星を確保しています。精度もばっちりです。^^;
ただ、FCとの接続がいまひとつ・・ 232Cの同期がまだうまくいっていませんが、なんとか年内につないで見たいところです。・
先週に導入したQUAD機ですが、実は最初に導入したFC(フライトコントローラ)がどうもうまくセットできなかったので、前回飛ばした機体には「AQ50D」を積んでおります。
[AQ50D]
結局、AQのほうは少しばたばたしましたが、なんとか問題なく飛びました。その後、multiwii SEV2.0 のほうにチャレンジしつづけたところ、最初の設定がなんと「HEXコプター」だったのです。
そこで、早速プログラムを変更したところ、うまく書き換えができたようです。
早速、いつもの公園で初フライトです。
まあ、まあ、ですね。 こちらのコントローラも、ゲイン調整が必要なようです。
PIDというパラメータを弄る必要がありますが、どこをどうするかまだ検討中です。
そして、これに引き続き「GPS」をつないでやろうと計画しています。
こちらはGPS単独の動作は確認できました。 自分の部屋のなかでも8個の衛星を確保しています。精度もばっちりです。^^;
ただ、FCとの接続がいまひとつ・・ 232Cの同期がまだうまくいっていませんが、なんとか年内につないで見たいところです。・
クワッドコプター テイクオフ! [MultiCop(ファントム4)他]
先日、落とした450proですが、部品を取り寄せましたがまだ修理する気分にもなれず、使っていないLIPO(3S)を使ってなにか新しいことをしたいと思い、クワッドコプターを作ってみることにしました。
実は、少し前にクワッドのフレームを手に入れていて(これがヤフオクで安かった!)、これにモーター・アンプ・ペラなどをHKから・・ フライトコントローラは、ヤフオクで調達しました。
少し、組み立てに手間取ったのはモーターマウントとその下にある足ですね。
モーターはペラとセットで1500円くらい・・ アンプは安物の20Aです。
以前のF550に較べると、中心部分にあまりスペースが無いので、バッテリー・フライトコントローラ・BEC・受信機を載せたらほぼいっぱいいっぱいです。
そのうち、GPSも・・なんてことになると3階建てにしないとだめそうです。
そして、一応完成して試験飛行につれてまいりました。
とりあえず離陸はなんとかできました。でも、ゆり戻しが結構発生します。
ゲインの調整が必要なようです。
シナリオ その2 なんとか・・かんとか・・ [MultiCop(ファントム4)他]
先日の事故以来、修理用部品の注文で、一昨日ショップから部品(足・腕)が届きました。
修理は、足・腕の取り付けを行い、再度、プロポとMCの設定をパソコンを使って行いました。
実は、なぜか、フェイルセーフの設定が狂っていました。でも、さまざまな情報を元に設定をしなおしたところ、問題なくGO-Homeができるようになりました。
そして、今朝ほど早速試験飛行に向かいました。
まずは、ノーマルからAttiへの移行で状態を確認!( そうそう、ジャイロの初期化も念のため行いました)
いい感じですね。GPSでもとりあえず安定してホバリングしています。
では、いざ上空へ!
ちょっと画面が揺れるのはご愛嬌!(カメラが振動をかなり拾っています) ピントも少し甘いです。
そしてメインイベント Gohome!
最初30秒は、高度があるとカメラに捕らえられませんでした。T_T
まあ、こんなところですね。 あとは、ちゃんとしたジンバルを取り付ければ完成です。